日前,振兴焦化公司精心组织,周密安排,顺利实现化产车间南北洗脱苯系统合并革新,进一步优化了工艺,降低了消耗,革新后可降低蒸汽消耗2t/h,年可节支279万元;降低电耗50kw/h,年可节支近30万元,经济、宁静、环保效益十明白显,内涵式治理再结硕果。
振兴焦化公司化产洗脱苯工段原有南、北两套系统,其中北系统为4.3m焦炉配套,南系统为5.5m焦炉配套,南系统于2003年投入运行,时间较长,设备严重老化,粗苯收率低。另外,两套系统同时运行能耗较高,保存“大马拉小车”问题。为切实解决这一难题,公司组织治理技术人员对现有洗脱苯生产工艺进行了深入剖析研究。经多方论证、盘算,在克服煤气管道阻力的情况下,将南系统煤气并入北系统能够满足处理要求,以此结论为依据制定出革新计划,并组织人员宁静顺利实施了两系统合并革新施工。革新后,经开车试运行完全满足生产要求,抵达了预期效果。